[摘要] 對一種發動機導向器葉片的變形、裂紋及其斷口進行金相和電鏡分析。結果表明,發動機溫度場不均勻,出現局部高溫,致使導向器葉片產生過燒,造成變形和裂紋。
Analysis on Deformation and Cracks of
an Engine Stage Ⅱ Nozzle Vanes
Liu Qingquan
(Xingyi Machinery Factory)
[Abstract] The paper gives analysis to the tests on deformation cracks and fracture of an engines nozzle vanes done by metallographic and scan electromicroscope methods.The results show that the non-unibormity of engine temperature fields and the partial high temperature lead to overheat of the nozzle vanes and result in deformation and cracks.
Keywordsoverheat deformation crack superalloy thermal stress
1 概述
某型發動機在工廠飛行兩個起落(約3h)后檢查,發現發動機二級導向器葉片的進氣邊變形和出現裂紋,后來又相繼發現14臺發動機出現類似故障。根據統計,故障葉片的位置均集中在1#,5#和31#上,其中以5#位置的葉片變形最為嚴重,出現的次數最多,有的變形量已達10mm以上,葉片變形后明顯彎曲,致使其小軸從結合環孔中抽出,葉片向后傾斜和二級渦輪葉片相磨。
本文取P7830141號發動機的5#葉片(該葉片的鑄造爐號為82D1324)進行理化分析,以便找出葉片變形和產生裂紋的原因。
2 試驗結果
2.1 外觀檢查
5#故障葉片外觀如圖1所示。在進氣邊葉盆面上有一條長為13.96mm的橫向主裂紋,距小安裝板為21.8mm,在主裂紋下方10.3mm處還有一條4.2mm長的小裂紋,在主裂紋兩側有明顯的皺紋,這種皺紋從進氣邊到排氣邊由寬變窄,并逐漸消逝,皺紋區呈灰白色。在主裂紋的附近,葉片向葉背方向彎曲和嚴重變形。
2.2 材質檢查
某型發動機二級導向器葉片用K403鎳基鑄造高溫合金精鑄而成,從故障葉片的4#位置(圖1)切取試樣,化學成分分析結果如下表所示。
圖1 5#故障葉片(葉盆面)外觀形貌
Fig.1 Appearance of the failed 5# vane (face)
由表1可知,除B元素比技術條件要求略低外,其他元素均符合技術要求。
Table 1 Chemical composition of the failed 5# blade
表 5#故障葉片化學成分分析結果
圖2 主裂紋形貌及其組織 2×
Fig.2 Morphology of main crack in the failed vane
圖3 圖2的放大 9.2×
Fig.3 Higher magnification photograph showing the same crack from above figure
2.4 電鏡觀察
在葉身不同部位切取金相試樣,二次碳復型,用透射電鏡觀察故障葉片不同部位的高倍組織。
首先,沿葉身縱向分別在1#,2#和3#位置(詳見圖1)取樣,電鏡觀察結果如圖4。由圖4可見,1#位置靠近小安裝板外,距主裂紋22.3mm;2#位置靠近主裂紋下面的皺紋處;3#位置靠近大安裝板處,距主裂紋80mm。可知,1#位置γ′相及碳化物基本正常,但γ′相略有長大;2#位置γ′相全部溶解,在葉身冷卻時,又重新析出二次細小的γ′相,證明該處的溫度已超出K403合金γ′相完全溶解的溫度;3#位置γ′相和碳化物正常,因為此處靠近大安裝板,溫度較低。
圖4 沿故障葉片葉身縱向不同部位的組織 5000×
Fig.4 Micrographs of the failed vane in its different positions along a lingitudinal direction
其次,沿主裂紋擴展方向(葉身橫向)分九個部位觀察故障葉片的電鏡組織,每個部位的范圍約為1.75mm,觀察位置距裂紋的邊緣為0.8mm(如圖3中箭頭所示),觀察結果如圖5所示。由圖5可以看出,從進氣邊緣的第1部位至第4部位,γ′相完全溶解,空冷后又重新析出二次細小的γ′相,還殘留部分碳化物,可見,這些部位的實際工作溫度已超過K403合金的γ′相完全溶解溫度;從第5部位到第7部位組織形貌基本相同,一次γ′相大部分溶解,并析出二次細小的γ′相,殘留一小部分一次γ′相和碳化物,這些部位的實際工作溫度也相當高,已經接近γ′相完全溶解的溫度;第8至第9部位有少量的一次γ′相溶解,伴隨著二次γ′相析出。
(1)1~4部位 (2)5~7部位 (3)8~9部位
圖5 故障葉片沿葉身橫向不同部位的組織 5000×
Fig.5 Micrographs of the failed vane in its different positions along a transverse direction
2.5 模擬試驗
為確定K403合金γ′相完全溶解的溫度,特做了兩個模擬試驗:#p#分頁標題#e#
(1)對K403合金采用不同的加熱溫度,用金相、電鏡方法觀察γ′相形態,測得K403合金γ′相完全溶解的溫度為1210℃,如圖6所示。
圖6 K403合金1210℃加熱后電鏡組織 5000×
Fig.6 Electron micrograph of K403 alloy heated at 1210℃
(2)對K403合金在同一個加熱溫度(1250℃)下,采用不同的保溫時間,用金相、電鏡方法觀察γ′相的形態,測得K403合金在1250℃下,加熱3min足以使γ′相完全溶解,如圖7所示。
圖7 K403合金1250℃3min后的電鏡組織 6000×
Fig.7 Electron micrograph of K403 alloy
heated at 1210℃ for 3min
2.6 斷口分析
宏觀斷口如圖8。由圖8可見,裂紋起于進氣邊,裂紋擴展方向與進氣邊相垂直;斷口粗糙,高低不平;裂紋源區(進氣邊圓角R處)柱晶方向不明顯,晶粒細小,這可能與進氣邊表層出現初熔組織有關。整個斷口屬于沿晶斷裂。
碳二次復型和透射電鏡觀察,斷口源區沿晶斷裂形貌如圖9所示。
圖8 5#故障葉片的宏觀斷口 6×
Fig.8 Macro-fracture of the failed 5# vane
圖9 5#故障葉片進氣邊斷口形貌 5000×
Fig.9 Fracture morphology of leading edge of the failed 5# vane
3 討論
3.1 二級導向器葉片的工作溫度
二級導向器葉片材料為K403鎳基鑄造高溫合金,其正常工作溫度為950℃左右。試驗證明:進氣邊皺紋處γ′相完全溶解,金相組織發生變化,導致合金性能下降。模擬試驗測出K403合金γ′相完全溶解的溫度為1210℃,可見二級導向器葉片實際工作溫度遠超出正常工作溫度,高達1200℃以上。在這樣高的工作溫度下,合金的主要強化相γ′在幾分鐘之內便會完全溶解,合金產生過熱或過燒,強度和塑性急劇下降。前蘇聯資料報導,ЖС-6К鎳基鑄造高溫合金在1030℃時的持久強度比900℃時要下降1/3;高溫瞬時強度在1100℃時比900℃時要下降2/3。因此超溫過熱或過燒是導致二級導向器葉片變形和裂紋的主導因素。
3.2 二級導向器葉片的熱應力
在發動機正常工作狀態下,二級導向器葉片承受較小的振動應力和熱應力。當發動機溫度場不均勻時,葉片進氣邊局部區域承受1200℃以上的高溫,受熱部位急劇升溫,葉身的熱膨脹,一方面由于葉身受熱不均勻,在內部受到約束,另一方面在外部受到機匣和結合環的約束。在雙重約束力的作用下,熱膨脹受阻,于是在葉身內部產生極大的熱應力,當這種熱應力的水平超過材料的屈服強度時,葉身便產生塑性變形;當超過強度極限時,葉身便發生斷裂。可見,二級導向器葉片的變形和裂紋是熱應力作用的結果,而這種導致葉片變形和開裂的熱應力,主要來源于葉片進氣邊的超溫作用。
4 結論
(1)二級導向器葉片的材質符合技術條件的要求;在裂紋的起始部位和擴展區均未發現冶金缺陷;葉片的變形和裂紋與材質無關。#p#分頁標題#e#
(2)發動機溫度場不均勻,在固定部位(1#,5#,31#部位)出現局部高溫區,其最高熱點溫度大于1200℃,致使二級導向器葉片進氣邊產生過熱或過燒,造成葉片變形和裂紋。
5 建議
設計和使用部門從結構、燃燒系統、使用維護、調試等各方面,查明發動機強度場不均勻的原因,采取相應的改正措施。
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