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國產離心機在煉化廠污泥脫水中的應用

時間:2011-06-17 08:23:47 來源:未知
摘要:舟紹了臥式離心沉降分離機在煉油廠”三泥”脫水和pta裝置污泥脫水中的應用 煉油廠稃渣和油泥經濃縮后水古量為98%左右,再經離心機脫水.濾后城水含量為99 9%,濾僻水含量為75%~85%。ta填過釀沉、離tl,~ol脫水處理后,去陳率達到了80% 一90%,濾后城清澈透明,     主題詞:國產的離心機煉油廠污泥脫水應用
    煉油廠污水處理中產生的“三泥”(油泥、浮渣、活性污泥)的脫水一直是一個難題。油泥和浮渣的脫水問題尤為突出。過去,采用真空轉鼓過濾機脫水。因其效率低、能耗高、勞動強度大等缺點不能正常使用,致使煉油污水處理的后路不通,只得將大量的污泥外運處理。
    1995年以來,在洛陽石油化工工程公司等單位的大力協助下,中國石化洛陽分公司開始將臥式離心沉降式分離機(以下簡稱離心機)用于煉油廠“三泥”脫水和2000年投產的pta裝置污泥脫水中,取得了很好的效果。
    進料性質與調理根據離心機的工作性質,要實現分離必須有固體與液體的密度差。對pta污水處理中產生的ta污泥來說,這一點很容易做到,_ra殘渣的沉降性能很好。而對煉油污水的“三泥”則需做一些工作,因為其固體顆粒極為細小,密度差極小,而且污泥的懸浮粒子又帶有電荷,其膠體性質穩定很難分離,經過濃縮的浮渣和活性污泥幾乎不沉降,而且其水含量高達98%。在查閱大量資料和凋研的基礎上認為,首先需對污泥進行調理,以破壞其固體介質的膠體穩定狀態,使其凝聚,做到泥水分離 并且凝聚物成團性好。因此,對國產三十多種藥劑在試驗室進行了實驗,篩選出了6種藥劑進行了工業試驗,取得了很好的效果。 2 離心機的選擇
2】差速比
    不同的介質中固體物的沉降速度不同,凝聚程度不同,因此應選用不同的差速比。在其他參數不變時,差速大則固體物被推出的速度快,量加大,同時含液量增加,軸功率一般情況下會降低,但分離效果會降低即濾后液中的固含量會增加。固為差速加大,實際上在轉鼓內起到了攪拌使用。選擇合適的差速比是選擇機型時首先要考慮的因素。 2.2 長徑比
    長徑比即離心機轉鼓的軸向長度與其直徑的比值。離心機的工作區域分為進料、沉降、干燥、卸料等幾個區域。其中沉降區的長度是決定分離效果的主要參數。沉降區越長,長徑比越大,分離效果越好,但軸功率也越大。應根據不同的介質性質(主要是沉降性能)選擇不同的長徑比,同時要與差速比結合考慮。
2.3 功率 ·
    選用較大的功率可以提高處理能力,尤其是介質的沉降性能很好時很有效。對機型的選擇,用戶有一定的難度。面對新介質或沒有成功使用經驗的介質時,應當進行有關的試驗。
3 操作參數的確定
3 1 溢流口直徑的調整
    一般離心機的溢流口口徑有四個可供選擇。溢流口直徑越大,干燥區相應越長,濾餅的水含量越低,但濾后液的固含量卻越高,因此要調整合適的溢流口直徑。對不易沉降的“三泥”來說應選小一些,而對ta殘渣一類易沉降的介質,則選擇大一些。
3.2 轉速
    根據離心機的工作原理,轉速越高分離效果越好,濾餅越干,濾后液越清,軸功率亦越大,這是實際操作中重要的參數,但并不是說轉速越高越好。一般來說,對于易沉降的介質,轉速越高軸功率越大,容易引起機械或固料來不及推出,造成物料堵塞。因此要根據離心機的功率與進料、脫水效果等因素來選擇合適的轉速。對于不易沉降的“三泥”,轉速高到一定的數值后,會出現分離效果下降,產泥量減少,濾后液中固含量上升的現象。將轉速降低后產泥量叉會增加。這是因為物料在轉鼓內打滑,無法推出,同時隨著轉速的提高絕對差速增大,螺旋轉鼓的攪拌作用增強所至。4 系統因素分析 4.1 絮凝劑#p#分頁標題#e#
    根據經驗,選擇聚丙烯酰胺作絮凝荊對“三泥”比較合適,但不同廠家的不同型號的產品使用效果有較大的差別。主要區別在于相對分子質量的大小和電性。例如浮渣采用非離子型的較好,活性污泥則采用陽離子型的較好,而對ta殘渣脫水較容易,不加絮凝劑也可。總之,要有針對性地通過實驗來篩選不同的絮凝劑。對國產的36種有機高分子絮凝劑和十余種無機絮凝劑進行了實驗室篩選,共進行了十余批試驗,取得各種數據2100個,從中選出了6種進行工業應用。其中520型陽離子型聚丙烯酰胺和oa)00型非離子型聚丙烯酰胺效果較好,具有絮凝快、用藥省、成團性好等特點。在實驗室,用于浮渣時最佳濃度為80~100 mg/l,用于活性污泥時最佳濃度為5o~80 mg/l。在工業應用中,對于浮渣最佳濃度為9-50~300mg/l,對于活性污泥目前還在繼續試驗當中。
4 2 加藥點
    有了好的絮凝劑不一定取得好的實用效果。加藥點的選擇也很關鍵。以往是在介質濃縮前加藥經脫水后進離心機,這段時間需要2 d左右。而在這個過程中已經濃縮聚成團的污泥絮狀物叉會重薪融合開來,形成薪的更加穩定的膠體而無法分離,即使再加人助濾劑或其他絮凝劑也無距顯效果。而現在將絮凝荊在進濾機前直接加^,因為污泥的絮凝反應過程只需十幾秒鐘即可完成,所以介質進入濾機后已經完全絮凝,因而可以取得最佳效果。實踐證明也是如此。 4.3 藥劑投加量
    絮凝劑的投加一定要有準確的可調的手段。投加量小起不到作用,絮凝效果差;而投加量太一方面造成浪費,另一方面加藥量超過一定的限度會形成反膠體,使得介質無法分離。所以最好用計量泵進行準確投加,以求得最佳效果。
5 運行效果
5.1 pta污泥脫水
    對pta污水來說能否做到達標排放,關犍在于能否將ta殘渣在進生化裝置之前去除。而這一環節取決于酸沉和ta殘渣脫水。從oa)00年5月運行至今.其效果令人滿意。ta通過酸沉、離心機脫水處理后,去除率達到了80% ~90%。離心機進料固含量約20% ,濾后液固含量可達0 1%以下,ta殘渣水含量為25% ~40% ,成粉狀,濾后液清澈透距。
5 2 煉油廠“三泥”脫水     經過一系列的調整,對煉油廠“三泥”的處理也取得了滿意的效果。尤其是浮選的浮渣,用真空轉鼓過濾機和帶式壓濾機均不能正常使用.而用離心機則效果良好。浮渣和油泥經濃縮后水含量為98%左右,再經離心機脫水,濾后液水含量為99.9% .濾餅水含量為35% 一85% ,加藥濃度為250~300 mg/l。 6 存在問題
    (1)ta殘渣脫水所用的離心機功率偏小。當進料中固含量超過30% ,或進料量過大時,有超電流和堵塞現象發生,在操作上應多加注意。目前該機的功率為22 kw,若能加大到40 kw則會更加理想。
    (2)“三泥”脫水方面,浮渣與油泥脫水效果較好:活性污泥脫水時,濾后液中產生大量的泡沫,帶出部分污泥,使濾后液中固含量升高 此問題正在進一步解決之中。
    (3)國產離心機在其噪聲、外觀等方面與國外同類產品還有一些差距。
7 小結     國產離心機以其良好的脫水效果、平穩的機械性能、操作簡單、較低價格、占地少、操作的連續性與封閉性等優越性能,已在煉油廠與油田的污泥脫水中得到越來越廣泛的應用。