4、氣力輸渣系統(tǒng)的應(yīng)用情況
一期工程兩臺(tái)北鍋75t/hCFB鍋爐于1997年底投產(chǎn),二期工程3號(hào)爐和兩臺(tái)1.2萬(wàn)kW汽輪機(jī)于1999年底投產(chǎn),1號(hào)和2號(hào)爐四套氣力輸渣系統(tǒng)于1998年安裝并投入運(yùn)行,3號(hào)爐氣力輸渣系統(tǒng)于1999年安裝并投入運(yùn)行。
4.11號(hào)和2號(hào)爐氣力輸渣系統(tǒng)主要設(shè)備
4.1.1水冷絞籠冷渣器?
出力0.9~3.3t/h,冷卻水采用除鹽水循環(huán)系統(tǒng),流量33t/h,進(jìn)渣溫度870℃,出渣溫度200℃。電機(jī)功率7.5kW,變頻調(diào)速。
4.1.2除渣風(fēng)機(jī)
高壓頭離心式風(fēng)機(jī),出口壓力15.2kPa,風(fēng)量2400m3/h,配套電機(jī)功率45kW。
4.1.3氣力噴射器
采用漸縮形噴嘴,上部設(shè)有篩分渣塊篦子。
4.1.4除渣管路
起初1號(hào)爐安裝耐磨合金鑄鋼管Dn225×18,2號(hào)爐安裝夾套鑄石管,鑄石厚度為30,最后全部改為Mn13Cr2的鑄鐵管。
4.1.5渣倉(cāng)
有效容積120m3,設(shè)有排煙系統(tǒng),配置分離器,放渣門處有吸塵裝置。
4.2 3號(hào)爐氣力輸渣系統(tǒng)主要設(shè)備
4.2.1滾筒式冷渣器
出力0~8t/h,冷卻水也采用除鹽水循環(huán)系統(tǒng),流量15~20t/h,出力溫度≤60℃,電機(jī)功率7.5kW,采用變頻調(diào)速。
4.2.2除渣風(fēng)機(jī)
羅茨風(fēng)機(jī),出口壓力39.2kPa,風(fēng)量1800m3/h,配套電機(jī)功率30kW。
4.2.3氣力噴射器
采用漸縮漸擴(kuò)形噴嘴,上部有篩網(wǎng)來(lái)篩分大渣塊。
4.2.4除渣管路
起初也采用夾套鑄石管Dn170×30,內(nèi)外夾套6mm,最后全部改為Mn13Cr2的鑄鐵管。
4.2.5渣倉(cāng)
與1、2號(hào)爐基本相同。
4.3排渣系統(tǒng)運(yùn)行故障分析
1、2號(hào)爐排渣系統(tǒng)1998年投入運(yùn)行四年來(lái),3號(hào)運(yùn)行2年半,起初由于煤質(zhì)在16767kJ/kg左右,排渣量適中,水冷絞籠,氣力輸渣運(yùn)行效果較好,能滿足鍋爐滿負(fù)荷運(yùn)行需要,在運(yùn)行半年后出現(xiàn)下列問(wèn)題:
a.鑄鋼管彎頭出現(xiàn)磨漏現(xiàn)象,鑄石夾套運(yùn)行半年后,彎頭部位相繼磨漏,3號(hào)爐采用羅茨風(fēng)機(jī)輸渣出力較大,磨損更為嚴(yán)重,當(dāng)時(shí)采用焊接后,使用棕剛玉搗打料包裹維持運(yùn)行,出力逐漸降低。
b.1999~2001年由于煤質(zhì)熱值降低(9211~11723kJ/kg)含有大量煤矸石,而且燃料破碎不好,粒度20~50mm占20%以上,煤中還含有鐵器,造成除渣道頻繁堵塞,出力也大大降低。
c.鑄石夾套管內(nèi)套磨損后撬起,阻礙輸渣運(yùn)行,也造成管路堵塞。
d.長(zhǎng)期運(yùn)行由于煤質(zhì)熱值低,排渣量大,溫度過(guò)高,鑄石管受沖擊出現(xiàn)炸裂,大量鑄石脫落,嚴(yán)重堵塞輸渣管道和出現(xiàn)管道磨漏故障,難以維持運(yùn)行,而鑄鋼直管磨損量不大,始終未更換。
e.磨損漏泄后的鑄石管路彎管采用棕剛玉搗打料包裹,雖能維持較長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)行,但由于管路內(nèi)凹凸不平,增大了管道內(nèi)風(fēng)渣運(yùn)行的阻力,不利于長(zhǎng)期運(yùn)行。
5、解決問(wèn)題的方法
5.1除渣管路的改進(jìn)
鑄鋼管直管耐磨損無(wú)問(wèn)題,管壁薄彎頭部位易磨損,合金鑄鋼價(jià)格昂貴,夾套鑄石管又不適合200℃以上的渣溫,我們逐漸采用Mn13Cr2的鑄鐵管,且將易磨損面可加厚到40mm不易磨損面減薄到20mm足以,而且價(jià)格低廉,具有可焊性,修補(bǔ)方便,使用壽命提高了3倍以上,維護(hù)量小。逐漸取代鑄石管和鑄鋼管。
5.2氣力噴射器的改進(jìn)
改造原噴嘴流線形式減小阻力,將原出口直徑由Dn76擴(kuò)大到Dn83,輸渣能力有所提高。
5.3煤質(zhì)及粒度的改善
今年以來(lái)煤質(zhì)熱值保持在12560kJ/kg左右,煤矸石量大大減小,關(guān)鍵是保證了煤的粒度在10mm以下,且嚴(yán)格管理防止鐵器入爐,系統(tǒng)出力明顯提高,也避免了管路的堵塞。
5.4渣倉(cāng)排煙系統(tǒng)的改造
渣倉(cāng)由排煙系統(tǒng)形成的負(fù)壓對(duì)排渣出力也有較大影響,我們改造了三個(gè)渣倉(cāng)的排煙母管排煙量不足及渣倉(cāng)負(fù)壓建立不起來(lái)的問(wèn)題,排渣能力也有較大提高。
6結(jié)束語(yǔ)
國(guó)內(nèi)CFB鍋爐排渣系統(tǒng)目前雖然沒(méi)有十分完善的、成型的設(shè)備,但逐漸得到設(shè)計(jì)部門、制造廠家和用戶的普遍重視,流化床風(fēng)水冷渣器以很好的節(jié)能技術(shù)、滾筒冷渣器和絞籠冷渣器都有可*穩(wěn)定的運(yùn)行效果,氣力除渣系統(tǒng)、鏈斗排渣系統(tǒng)也都在走向較好的完善中,這些成功的經(jīng)驗(yàn),加上設(shè)計(jì)、制造、運(yùn)行各方面的努力,國(guó)內(nèi)CFB鍋爐的排渣系統(tǒng)一定能走向成熟。#p#分頁(yè)標(biāo)題#e#
一期工程兩臺(tái)北鍋75t/hCFB鍋爐于1997年底投產(chǎn),二期工程3號(hào)爐和兩臺(tái)1.2萬(wàn)kW汽輪機(jī)于1999年底投產(chǎn),1號(hào)和2號(hào)爐四套氣力輸渣系統(tǒng)于1998年安裝并投入運(yùn)行,3號(hào)爐氣力輸渣系統(tǒng)于1999年安裝并投入運(yùn)行。
4.11號(hào)和2號(hào)爐氣力輸渣系統(tǒng)主要設(shè)備
4.1.1水冷絞籠冷渣器?
出力0.9~3.3t/h,冷卻水采用除鹽水循環(huán)系統(tǒng),流量33t/h,進(jìn)渣溫度870℃,出渣溫度200℃。電機(jī)功率7.5kW,變頻調(diào)速。
4.1.2除渣風(fēng)機(jī)
高壓頭離心式風(fēng)機(jī),出口壓力15.2kPa,風(fēng)量2400m3/h,配套電機(jī)功率45kW。
4.1.3氣力噴射器
采用漸縮形噴嘴,上部設(shè)有篩分渣塊篦子。
4.1.4除渣管路
起初1號(hào)爐安裝耐磨合金鑄鋼管Dn225×18,2號(hào)爐安裝夾套鑄石管,鑄石厚度為30,最后全部改為Mn13Cr2的鑄鐵管。
4.1.5渣倉(cāng)
有效容積120m3,設(shè)有排煙系統(tǒng),配置分離器,放渣門處有吸塵裝置。
4.2 3號(hào)爐氣力輸渣系統(tǒng)主要設(shè)備
4.2.1滾筒式冷渣器
出力0~8t/h,冷卻水也采用除鹽水循環(huán)系統(tǒng),流量15~20t/h,出力溫度≤60℃,電機(jī)功率7.5kW,采用變頻調(diào)速。
4.2.2除渣風(fēng)機(jī)
羅茨風(fēng)機(jī),出口壓力39.2kPa,風(fēng)量1800m3/h,配套電機(jī)功率30kW。
4.2.3氣力噴射器
采用漸縮漸擴(kuò)形噴嘴,上部有篩網(wǎng)來(lái)篩分大渣塊。
4.2.4除渣管路
起初也采用夾套鑄石管Dn170×30,內(nèi)外夾套6mm,最后全部改為Mn13Cr2的鑄鐵管。
4.2.5渣倉(cāng)
與1、2號(hào)爐基本相同。
4.3排渣系統(tǒng)運(yùn)行故障分析
1、2號(hào)爐排渣系統(tǒng)1998年投入運(yùn)行四年來(lái),3號(hào)運(yùn)行2年半,起初由于煤質(zhì)在16767kJ/kg左右,排渣量適中,水冷絞籠,氣力輸渣運(yùn)行效果較好,能滿足鍋爐滿負(fù)荷運(yùn)行需要,在運(yùn)行半年后出現(xiàn)下列問(wèn)題:
a.鑄鋼管彎頭出現(xiàn)磨漏現(xiàn)象,鑄石夾套運(yùn)行半年后,彎頭部位相繼磨漏,3號(hào)爐采用羅茨風(fēng)機(jī)輸渣出力較大,磨損更為嚴(yán)重,當(dāng)時(shí)采用焊接后,使用棕剛玉搗打料包裹維持運(yùn)行,出力逐漸降低。
b.1999~2001年由于煤質(zhì)熱值降低(9211~11723kJ/kg)含有大量煤矸石,而且燃料破碎不好,粒度20~50mm占20%以上,煤中還含有鐵器,造成除渣道頻繁堵塞,出力也大大降低。
c.鑄石夾套管內(nèi)套磨損后撬起,阻礙輸渣運(yùn)行,也造成管路堵塞。
d.長(zhǎng)期運(yùn)行由于煤質(zhì)熱值低,排渣量大,溫度過(guò)高,鑄石管受沖擊出現(xiàn)炸裂,大量鑄石脫落,嚴(yán)重堵塞輸渣管道和出現(xiàn)管道磨漏故障,難以維持運(yùn)行,而鑄鋼直管磨損量不大,始終未更換。
e.磨損漏泄后的鑄石管路彎管采用棕剛玉搗打料包裹,雖能維持較長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)行,但由于管路內(nèi)凹凸不平,增大了管道內(nèi)風(fēng)渣運(yùn)行的阻力,不利于長(zhǎng)期運(yùn)行。
5、解決問(wèn)題的方法
5.1除渣管路的改進(jìn)
鑄鋼管直管耐磨損無(wú)問(wèn)題,管壁薄彎頭部位易磨損,合金鑄鋼價(jià)格昂貴,夾套鑄石管又不適合200℃以上的渣溫,我們逐漸采用Mn13Cr2的鑄鐵管,且將易磨損面可加厚到40mm不易磨損面減薄到20mm足以,而且價(jià)格低廉,具有可焊性,修補(bǔ)方便,使用壽命提高了3倍以上,維護(hù)量小。逐漸取代鑄石管和鑄鋼管。
5.2氣力噴射器的改進(jìn)
改造原噴嘴流線形式減小阻力,將原出口直徑由Dn76擴(kuò)大到Dn83,輸渣能力有所提高。
5.3煤質(zhì)及粒度的改善
今年以來(lái)煤質(zhì)熱值保持在12560kJ/kg左右,煤矸石量大大減小,關(guān)鍵是保證了煤的粒度在10mm以下,且嚴(yán)格管理防止鐵器入爐,系統(tǒng)出力明顯提高,也避免了管路的堵塞。
5.4渣倉(cāng)排煙系統(tǒng)的改造
渣倉(cāng)由排煙系統(tǒng)形成的負(fù)壓對(duì)排渣出力也有較大影響,我們改造了三個(gè)渣倉(cāng)的排煙母管排煙量不足及渣倉(cāng)負(fù)壓建立不起來(lái)的問(wèn)題,排渣能力也有較大提高。
6結(jié)束語(yǔ)
國(guó)內(nèi)CFB鍋爐排渣系統(tǒng)目前雖然沒(méi)有十分完善的、成型的設(shè)備,但逐漸得到設(shè)計(jì)部門、制造廠家和用戶的普遍重視,流化床風(fēng)水冷渣器以很好的節(jié)能技術(shù)、滾筒冷渣器和絞籠冷渣器都有可*穩(wěn)定的運(yùn)行效果,氣力除渣系統(tǒng)、鏈斗排渣系統(tǒng)也都在走向較好的完善中,這些成功的經(jīng)驗(yàn),加上設(shè)計(jì)、制造、運(yùn)行各方面的努力,國(guó)內(nèi)CFB鍋爐的排渣系統(tǒng)一定能走向成熟。#p#分頁(yè)標(biāo)題#e#
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