1 引言
目前,購置一臺大型數控立車價格非常昂貴,因此只有極少數企業用數控立車對于大型回轉體零件進行加工。大多數企業一般都采用普通大型立車,手工操作進行加工。手工操作一是勞動強度大,時間長,二是精度無法得到保證。
華中數控系統有限公司自1995年以來,先后對國內的一些企業的大型普通立車進行數控改造,改造普通立車有Ø2.3m一臺,Ø2.5m二臺,Ø3.4m二臺,Ø6.3m一臺。都采用HZCNC—1T華中數控系統。Ø6.3m的配德國AMK交流伺服電機,Ø3.4m的二臺分別配SIEMENS和FANUC交流伺服電機,其余用華中交流伺服電機。改造的數控立車投入使用后,由于系統操作靈活,使用方便,加工功能增強,適合于較為復雜型面工件的加工,提高了生產效率,保證了加工精度。現以東方電機廠的一臺Ø6.3m立車的數控改造為例予以介紹。
該車床為雙柱立式車床,由底座、工作臺、傳動箱、立柱、進給箱、橫梁、滑座、滑枕和頂梁等組成。最大車削直徑為6300mm,交流主電機功率為100kW。它有左右兩個刀架,每個刀架分別由兩臺三相交流異步電機驅動,控制X、Z方向的快速移動及進給。
華中I型系統內裝式PLC,硬件上采用輸入/輸出控制卡,軟件使用系統提供的定時任務,系統定時采集輸入接口的輸入信號。進行邏輯運算后,通過輸出接口將結果輸出。PLC有高級和低級之分,高級PLC完成機床緊急情況的處理,它的執行周期為8ms。低級PLC完成機床的順序動作,它的執行周期可根據控制順序的復雜程度通過系統參數設定,一般為80ms。系統內裝PLC的結構如圖2。
機床改造后,可加工內外球面和各種流線型回轉面等。依據伺服電機輸出的轉矩以及傳動比的調整,切削用量可較以前得以提高。多道工序編程后可一次完成加工,測量、對刀與找正等輔助時間減到最少。定位精度和加工精度要好于機床改造前。例如加工球體軸承座零件中的?1900mm內球面(圖3),該零件為球墨鑄鐵材料,直徑2.5m,上下缸體用工藝搭子焊為一體),其直徑偏差可控制在0.003mm以內,遠遠滿足了原零件的工藝要求。其中最大偏差值出現在球面中間剖分線上,這是由于X軸反向間隙補償值略大造成的。因該值是在無加工負荷狀態下測量并補償的,與實際加工狀態比有偏差。據此對補償值作調整后,該項精度提高30%~50%。另外,如工人手動加工需要時間三周左右。加工之后還要進行打磨處理,才可滿足要求。改造后兩天左右即可完成加工。
數控改造完成兩年來,不僅使東方電機廠完成了新型發電設備的生產,提高了產品的技術含量和附加值,并節省下購買大型數控機床的大筆投資。
2 Ø6.3m立式車床的數控改造
- 機械改造
- 從機械改造盡可能簡單的原則出發,根據東方電機廠加工零件的要求,Ø6.3m立車數控改造保留了原右刀架、橫梁和主軸的手動加工操作功能。對其左刀架的X軸和Z軸運動采用數控。機械部分也相應地做了改動,更換了減速箱。右刀架留作常規加工之用,使以往產品的加工工藝路線不致有較大變化,符合傳統生產習慣。左刀架可進行數控加工,滿足該廠在不斷開發新產品時,實現多品種、單件和小批量生產的要求。
- 具體方法是:去掉左刀架的原有的齒輪傳動系統,安裝上伺服進給驅動箱,其變速比為1:4。對于這類大型機床,由于刀架比較重,慣性大,若采用伺服電機直接與絲桿相連,伺服系統的驅動功率要求很大。雖然這樣可以提高進給速度,但系統的成本將會非常高。對于大型回轉體加工,進給速度一般要求比較低,因此,X、Z軸采用一定速比的機械降速傳動,以降低對X、Z軸伺服電機驅動力矩的要求,從而降低改造成本。進給速度通常設定為2m/min左右。改造前后的進給傳動系統示意圖如圖1所示。
(a)改造前
(a)改造后 圖1 進給傳動系統圖- 新的傳動鏈中,刀架滑座和刀架滑枕的進給各自獨立,分別由各自的交流伺服電機驅動。經過一對減速齒輪,傳動各自的絲杠,產生相應的位移。兩傳動鏈在機械上互不聯系,當加工錐面或球面時,由數控系統發出指令,使兩坐標軸按要求的規律聯動,車削出所需的錐面和球面。從圖1b可見,改造后的進給箱僅用一對齒輪傳動,這遠比原進給箱的齒輪對數少,為減少齒輪傳動鏈的反向間隙創造了有利條件。
- 伺服系統選型
- 大型立式車床X、Z軸的負載特性不同于小型機床,因此對伺服電機的力矩要求亦不同于小型機床,另外信號的傳輸距離也比較遠。考慮到用戶的需求,用華中Ⅰ型數控系統改造的大型立車時,選擇以下三種伺服系統之一:
- 采用德國AMK公司的65N·m交流伺服驅動和電機,其中Z軸電機帶抱閘裝置。該伺服系統是模塊化結構,有電源模塊、進給模塊,模塊之間由控制信號相連。數控系統的內裝PLC檢測各模塊有無異常,按一定的順序分別輸出信號,使伺服處在就緒狀態。模擬伺服模塊檢測電機編碼器作為速度反饋,同時輸出到位置控制器,作位置反饋。
- 采用德國SIEMENS公司的交流伺服系統及電機,它也是模塊化結構,分成電源模塊、進給模塊。進給模塊接受系統輸出的模擬電壓信號(為-10V~+10V)控制。電機輸出兩路檢測信號,一路為測速機的速度模擬信號,輸出到進給模塊,一路為編碼器信號,輸出到位置控制接口。 #p#分頁標題#e#
- 采用FANUC公司的直流伺服系統。此種配置主要是為了與原有的直流進給電機配套,以節省經費。
- 東方電機廠Ø6.3m立車的改造,采用了德國AMK公司的65N·m交流伺服驅動和電機。
- 數控系統
- 對大型立車數控改造,采用HZCNC-IT數控系統。由于機床外型大,整個系統布局設計分為三部分
- 操作站,含顯示器、數控編程鍵盤、機床操作面板和軟盤驅動器;
- 電氣控制柜,由主軸控制柜和伺服控制柜構成;
- 小操作盒懸掛在機床上,由搖動和點動按鈕組成。
- 由于操作站與電氣控制柜之間的距離相距約30多米,對系統的信號傳輸需要進行特殊的處理。具體如下:
- 位置控制器與系統的主控機的信號處理。位置控制器如嵌入到主控機箱中,位置控制器輸出的位置指令是一個小電流的模擬電壓信號(-10V~+10V)。若長距離的傳輸,必然會衰減。如系統給定10V,輸出到伺服系統可能只有5V。即使不考慮其它干擾因素,電機也達不到理論的轉速,會引起系統跟蹤誤差過大而報警。如考慮其它干擾,進給軸控制的穩定性無法得到保證,為此位置控制器與伺服單元軸的物理位置盡可能近。為此設計了一塊智能位置控制卡,CPU為80C196,安裝在電氣柜中,它與伺服驅動系統構成對機床X、Z軸的進給控制。而智能位置環控制卡與主控機,采用串口RS-422方式,遵循一定的協議長距離進行實時通信,即主控機每8ms向智能位置環控制卡傳送增量信息。
- 手搖信號的處理。手搖脈沖發生器輸出的信號為A、B兩路、相位相差為90°的TTL的方波信號。為了長距離的傳輸,將A、B兩路信號分別經差分發送器,變成差分信號,以便提高信號的抗干擾能力。
- 從機械改造盡可能簡單的原則出發,根據東方電機廠加工零件的要求,Ø6.3m立車數控改造保留了原右刀架、橫梁和主軸的手動加工操作功能。對其左刀架的X軸和Z軸運動采用數控。機械部分也相應地做了改動,更換了減速箱。右刀架留作常規加工之用,使以往產品的加工工藝路線不致有較大變化,符合傳統生產習慣。左刀架可進行數控加工,滿足該廠在不斷開發新產品時,實現多品種、單件和小批量生產的要求。
3 系統的PLC
4 改造效果
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